发布时间:2014-06-25 浏览:1153次 字号:大 中 小
存在问题
中石化某分公司有一醋酸装置,一套关键的流量计——甲醇流量计示值偏高,投入使用几年以来一直未找到原因。
这个流量测量点,差压装置安装在DN80的垂直管道上,流体自下而上流动。一套差压装置有3对差压信号取压口,分别去3个差压变送器,3个变送器输出分别去DCS、安全联锁系统和计量系统。3对取压口均为lin法兰取压,在法兰圆周上的布置相隔1200,根部阀为法兰式闸阀,如图4.1所示。
提问者介绍,该测量点所测量的介质甲醇,是货轮上卸下经科氏力质量流量计计量,然后送储罐的,此甲醇流量计即为双方贸易交接计量手段。储罐中的甲醇再用泵打出,经该流量计测量后送生产系统。卸船后的计量结果用作醋酸成品单耗计算的依据,从几年来的单耗统计结果分析,甲醇流量计计量结果是准确的,经醋酸产品产量核算,在均衡生产的情况下,甲醇流量应为32t/h,但该计量点的3路输出信号,均高于32t/h,而且各不相同,有时A最高,有时B或C最高,最高时可达4 1t/h。
经校验,差压变送器均未超差,五阀组排气也正常。
分析与诊断
①从提问者所提供的现场仪表照片可看出,差压变送器的选型和安装是合理的。
②从提问者所提供的照片上可看出,差压装置上的引压管引向有问题,将照片画成原理图,如图4. 2所示。因为负压管从取压口引出后爬高一段距离,再装根部阀,根部阀出去后再下行去差压变送器。毛病就出在引压管的最高点易积气,而且无气体收集器和排气阀,导压管内的气体使差压传送出现正向偏移。
甲醇在正常情况下是液态,但无法保证它在任何时候都不会析出气体。为了防止析出的气体进人引压管,必须采用如图4. 3所示的方法来保证坡度。
③差压变送器的排气。在仪表投运前,引压管和差压变送器高低压室内均充满空气,开表后,甲醇依靠其重力从母管进人引压管,管内的空气密度较小,翻滚上升进入母管。
五阀组排气时,可将阀组前面流路内的气体排净,而差压变送器高低压室内的气体,必须打开高低压室上得上面一个排气口才能排净。提问者漏掉了差压变送器排气操作这一步。
建议
仪表制造厂将根部阀设计成如图4.2所示的样子,是因为根部阀为法兰连接,法兰的外径较大,而差压装置上两个取压口之间的距离较小,lin取压时,只有约51mm,环室取压时,只有约33mm,所以,根部阀之间的距离要设法放大。
根据现场的情况,可将负压管按图4.4所示予以改装,从而杜绝负压管内积气的事情发生。
小结
①安装在垂直管道上的差压装置,导压管的处理很容易出问题。在测量不同介质的流量时,导压管的敷设应满足下列要求:
被测介质为气体时,导压管内一般应充满气体,残存的液体将会引起差压信号的传递失真;
被测介质为液体时,导压管内一般应充满液体,残存的气体、气泡将会引起差压信号的传递失真;
被测介质为蒸汽时,冷凝罐或冷凝管到差压变送器(包括高低压室)导压管内应充满凝液,残存的气体将会引起差压信号的传送失真。
本实例中就是因为负压管内有气体潴集,引起流量示值偏高。
②流量计开表之前,导压管内、五阀组(或三阀组)内、差压变送器高低压室内,均充满空气。开表时,甲醇依靠其本身的重力进人导压管,但在一些角落内,原来占据着空间的空气并不能完全赶走,因此需进行排气操作,为残存的空气提供一个出口。为了达到此目的,不仅五阀组处要进行排气操作,差压变送器的高低室也要进行排气操作。
讨论
(1)差压装置导压管的不合理配置的另一种形式
上面所述是被测介质为液体时的实例,当被测介质为蒸汽时,常常会有下面的表现形式。
按照信号不失真传递原理,被测介质为蒸汽时,差压装置的导压管、根部阀和冷凝罐的布置应如2.28节中的图2.36所示的结构,在该图中,切断阀采用直通阀(闸阀或球阀)后,只要冷凝罐一端导压管略高于差压装置的一端,则从冷凝罐溢出的冷凝液就可顺畅地流回母管,两只冷凝罐中的液位可保持等高,管中的蒸汽也可正常地向冷凝罐的上部补充,从而实现正常的汽液交换。但是有不少仪表厂供应的却是如2.28节中的图2.35所示的结构,这种导压管连接方式的优点是外观漂亮,但却损害了它的基本功能。
(2)思派仪表差压装置导压管不合理配置的原因
上面的实例表明,差压装置导压管不合理配置为流量MY量带来严重后果,那么,思派仪表为什么要这样配制呢?据调查,原因有下面几个。
①讲究外观好看.
②只求不堵不漏,不知道中看不中用的配置方法会带来严重后果。
③国家标准中未提到垂直管上使用的差压装置,当然也不会对这种情况下使用的差压装置导压管应如何布置作规定。
④用户也未向制造厂提出具体要求。
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